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摘要:對機加工異常的40CrNiMo鋼退火態(tài)鍛件進行化學成分、金相組織、顯微硬度及微觀組織結構等分析。結果表明:出爐溫度偏高且使用無循環(huán)風機的箱式爐對堆疊放置的鍛件進行退火,導致料堆內(nèi)部零件出爐時實際溫度過高,鍛件組織中未轉變的奧氏體發(fā)生空冷淬火轉變成馬氏體,高硬度的馬氏體組織導致車加工困難。對淬透性較好的材料制備的鍛件,退火出爐溫度影響其組織結構及組織類型,需要嚴格控制退火過程中的溫度、時間參數(shù),保證出爐溫度。(剩余2902字)
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40CrNiMo鋼鍛件退火后加工異常原因分析
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